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研磨机与搅拌机自动化控制系统中的分析

放大字体缩小字体发布日期:2014-10-21 来源:[标签:出处] 作者:[标签:作者] 浏览次数: 103
核心提示:

  一、项目背景及需求

  工业用漆生产车间拥有8台研磨设备和27台搅拌设备,生产车间为Ex-II CT6防爆区域。目前,研磨机采用PLC和变频器实现自动控制。PLC控制箱安装于研磨设备上,已经进行防爆处理。PLC与放置在距离100m左右远的变频器之间通过DeviceNet进行通讯,通讯布线通过使用防爆接头和钢管实现防爆处理,变频器放置地点不必做防爆处理。搅拌机目前仍然为手动控制,搅拌机控制箱为CT6防爆箱。

  厂方需要组建监控中心,将现有的研磨机自控系统的PLC和变频器的工作参数进行实时监测。同时。对搅拌设备进行自控改造,改造后的搅拌自控系统能够达到正常工作状态下的无人职守,并能对搅拌自控系统的工作状态进行监测,通过上位机显示器能够设定每次搅拌时间。

  二、系统概述

  工业搅拌机自控系统利用先进的传感技术、电子技术、控制技术、计算机通讯技术将传统的搅拌机手动操作方式改造为自动运行,并能够使操作人员通过触摸式工业图形显示器进行参数设置、数据显示、以曲线、动画等形式描绘搅拌机自动化控制过程。本系统由于采用威控科技稳定性好、技术成熟的公司的RTU-2620做为前端测控设备,它以优于PLC的性价比和功能既使生产过程中控制系统硬件发生故障降低,也可以立即查明原因更换相应器件,最大限度的缩小在线维修时间,另外在这种配置中。系统界面设计过程中,比较多的考虑了用户的实际需求,界面操作简洁明了。

  三、系统构成

  1、可编程控制器RTU-2620    RTU-2620可编程控制器将采集、控制、通讯三种功能合为一体,特有的嵌入式设计可大大节省安装面板空间;集成强大的通讯能力可通过RS-232、RS-485串口等方式使数据传输更加便捷;RTU-2620可编程控制器在本系统中作为搅拌机前端采集、控制设备,通过AI、AO通道实现搅拌机本地控制和数据采集,通过RS-485口与上位机实现实时通讯。 2、RS-485总线通讯模块   RS-485总线通讯模块安装于工控机上,负责与现场搅拌机自控箱内的RTU-2620进行实时通讯。 3、DeviceNet总线通讯模块   DeviceNet总线通讯模块安装于工控机上,负责与现场研磨机自控系统内的PLC和变频器通过DeviceNet实现实时通讯。 4、工控机   工控机安装在MCC站的控制柜中,它负责通过DeviceNet总线通讯模块采集现场研磨机自控系统的数据;通过RS-485总线通讯模块采集现场搅拌机自控系统的数据,并通过RS-485总线通讯模块发送对现场搅拌机控制和设置信号。同时它通过RS-485总线通讯模块与监控中心的工业平板电脑进行通讯。 5、工业平板电脑   工业平板电脑安装在监控中心,它负责对现场工作参数的组态显示和设置通过RS-485接口于工控机实现通讯。

  四、系统功能:

   (1)整个控制过程处于中文系统下工作,管理完全汉化 (2) 拌和时间随即可调 (3) 实现搅拌作业自动控制 (4) 配料,下料,拌和动态模拟显示 (5) 系统自动校时 (6) I/O状态自动检测 (7) 自动生成数据库,生产流程图,报警系统图 (8) 历史查询,报表制作和打印

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